文章编号:1007-158X(2000)05-0316-01
1999年6月24日某化工厂发生一起急性硫化氢(H2S)中毒事故 ,4人中毒,其中1人死亡。现报告如下。
1事故发生经过
1999年6月24日上午,某化工厂电解车间化合工段的4名工 人在化合桶周围操作,1人投料,3人进行维修作业。约9时10分 ,2名工人嗅到强烈的腐蛋臭味,迅即感到胸闷、呼吸困难而 昏倒。另一名在桶面作业的工人,此时也欲呕吐,并很快昏倒 在地。1名在桶底作业的工人见状,便爬上桶面,随即因吸入 异臭味而昏倒。正在邻近车间施工的工人闻迅立即赶到现场, 将仍昏迷的2名工人抬离现场,另2人经短暂昏迷后苏醒自行离 开现场,前后历时约7~8分钟。厂方迅速将中毒者送当地医院 抢救,其中1人入院后半小时死亡,其余3人于当日下午1时转 送到上级医院治疗。
2事故调查结果
2.1现场调查事故的当日及继后的2天,我们对中毒事故 现场进行了调查,发现存在如下不良劳动条件:(1)净化、化合 工段均无机械抽风设备,车间的自然排气管出气口低于车间 天棚,无法将有毒气体排出车间外。(2)净化桶和化合桶均无密 封盖,有毒气体可向车间逸散。(3)作业工人没戴防毒面罩, 存在中毒隐患。
2.2现场H2S浓度检测采用快速管法、醋酸铅定性法测定现 场H2S浓度。当向A净化桶加入21%~22%硫化钠溶液时,距A桶取 样口30cm处,H2S浓度达455mg/m3,超标44倍;距取样口4.5米处为5m g/m3。10分钟后,当再向A桶补加硫化钠时,其桶口处H2S浓度为1 52mg/m3,超标14倍。用醋酸铅定性法在上述各点均测到H2S。
3中毒原因分析
3.1在事故现场向净化桶内加入硫化钠时,即产生大量H2S, 污染作业场所。在现场取净化桶内的滤液(含硫酸,PH值约6.0) 与硫化钠混合进行模拟试验,也即产生H2S。说明H2S是由于硫化 钠与桶内滤液中残余的硫酸起反应而产生的。
3.2当天上午,在事故发生前夕,操作工人将含有残余硫化 钠的滤渣直接排入化合桶,继后又将含有硫酸的电解尾液输 入化合桶内,因而产生高浓度的H2S,这是当时事故现场空气受 H2S污染的主要原因。另外,当时工人曾向净化桶(距化合桶约 1米)加入约400kg硫化钠溶液,此过程也可产生大量H2S。
3.3根据现场调查,结合模拟试验和中毒者的临床表现,可 以认为这是一起在生产过程中,主要因操作不当,造成硫化 钠与硫酸起化学反应而产生大量H2S,在缺乏有效防护措施的情 况下,导致作业工人发生的急性H2S中毒事故。H2S是一种窒息 性气体,在体内能与氧化型细胞色素氧化酶中的三价铁结合, 抑制细胞呼吸酶的活性,造成细胞缺氧窒息。短时内吸入高 浓度H2S,可致摰缁餍蛿死亡。
4建议
该事故的发生,主要是企业负责人对劳动卫生工作重视 不够,没有完善的卫生防护设施,造成作业场所被H2S污染而 引起的。为杜绝类似事故的发生,企业负责人必须对劳动卫生 工作全面负责,健全劳动卫生工作制度,完善密闭、抽风排 毒等防护设施,使H2S浓度符合国家卫生标准;加强对接触H2S的 作业者进行卫生防护知识培训,并佩戴防毒面罩,以保护作 业人员的健康与安全。
2000-04-13收稿
